HOME >> 鉄道模型実験室 > 引出し特性 EF65-1103号機と手作りコントローラ
引出し特性という現象を観察しています。今回は手作りコントローラを使用し、いままで懸念していたトラクションタイヤを新品に変更し、さらに牽引糸をナイロン製から木綿性に変更して、EF65-1103号機の引出し特性を観察しました。
■ 手作りの簡易コントローラ
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今回使用した電源は、「モータドライバBD6231を使って簡易コントローラを作る」(2020/3/19)にて工作した自作のコントローラである。
鉄道模型は動力車に搭載されているマグネットDCモータを制御して運転をコントロールしているので、モータドライバICを使用すれば同じように制御できるのである。そこで、ROHM社のHブリッジドライバーシリーズのBD6231を使ってコントローラを自作したものです。
電源としてACアダプター12V1.25A 仕様のものを使用し、進行方向を決める2回路2接点、中点付のトグルスイッチを設けています。 中間点では、どちらの端子も宙に浮いてしまいますので、10KΩの抵抗を通してGNDに接続させています。供給電圧 Vcc とVREF端子に入力された電圧 Vref の比に応じて、デューティ比が制御された25KHz のPWM出力が、OUT1 または OUT2 から出力されるのです。
この他に、ポイント制御や過電流保護などを考慮した優れモノの手つくりコントローラなのです。そして、超簡単にPWM制御された出力が得られるので、その効果を確認したかったのです。
■ トラクションタイヤの交換
どうもトラクションタイヤがへたっているようでしたの、新品に取り換える事にしました。EF65-1103号機はKATO製の品番:3061-1、商品名:EF65 1000 後期形であるのでパーツリストに掲載されていたトラクションタイヤ純正品 φ6×1mm 品番Z01A4019 に交換しました。
まず、台車部分を分解して動輪を取り出し、タイヤを取り外しました。案の定、タイヤはすぐに切れてしまい、弾力は有りませんでした。
今回の実験前から劣化していたようで、実験前にメンテナンスしておくべきだったと反省しています。
■ 牽引用の糸を変更する
ステップ応答の立上りのオーバーシュートの原因として、糸の弾性が影響していないのかと疑っていたので、使用していた 0.6o の墨ツボ用細糸(材質:ナイロン)をミシンの箱の中にあった木綿の糸に変更しました。サイズ等の仕様は不明でしたが、弾力はほとんどありませんでした。
これらの準備を実施して、今までどうりの方法で実験・観察を行いました。
■ ダイヤル設定とステップ応答
スピードコントロールダイヤルの位置を変更しながら、手放し状態からヨーイドンにてスタートさせました。この時のステップ応答の状態を観察しました。
● ダイヤルをMAX位置に設定する。電圧は12V。



● ダイヤルを4時の位置に設定する。電圧は11V。



● ダイヤルを2時の位置に設定する。電圧は8V。



● ダイヤルを12時の位置に設定する。電圧は7V。



● ダイヤルを11時の位置に設定する。電圧は6V。



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EF65-1103号機の場合、この状態でやっとこさ動き出し状態でした。
■ データのまとめ
先回と同様に引張力と車速の関係を右に示すようにまとめてグラフ化しました。
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この実験にてユニットの違いによる観察は終了する事にします。
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■ まとめ
この実験は何を観察しているのかと自問自答しながら実験を実施していましたが、最後に実験・観察を振り返ってまとめてみます。
でも、上記の実験装置を使えば、ダイヤル4や2の位置では動輪が空転している状態で加速していると思われます。そこで、動力車をC57に替えて走らせてみましたが、面白くありませんでした。実物のようなダイナミックさが全然無いのです。ロッドを見ると確かに空転しているのですが、スルスルと加速していくのみで、動画に撮影しようと構えていたのですが、拍子抜けの状態でした。
やはり再粘着制御やトラクションコントロールのようにアクティブな制御状態でないと見ごたえは有りませんね。
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この回で、このプロジェクトを完了として区切りを付けることにしました。ご苦労様でした。
2026/4/24 作成 4/25 追記